日前從云天化國際富瑞分公司了解到,該公司歷時3年實施的40萬噸/年重鈣裝置尾氣洗滌系統(tǒng)技改獲得成功。該項目實施后尾氣洗滌系統(tǒng)洗滌液實現(xiàn)逐級利用,且洗滌液循環(huán)槽中不再發(fā)生沉降淤積,每年回收粉鈣近2000噸,新增產(chǎn)值約1200萬元?! ≡摴靖笨偨?jīng)理樊崇生告訴記者,這套裝置是上世紀90年代中期從國外引進的設(shè)備和技術(shù),是國內(nèi)唯一采用料漿法工藝生產(chǎn)重鈣的裝置。該裝置采用熱法磷酸為原料,熱法磷酸品質(zhì)較高,含氟量很低,系統(tǒng)能滿足環(huán)保、工藝等方面的要求。但由于熱法磷酸售價高昂,所產(chǎn)重鈣產(chǎn)品售價低于成本價,因此企業(yè)采用濕法磷酸替代熱法磷酸為原料進行了技改,但濕法磷酸品質(zhì)與熱法磷酸差別較大,引起系統(tǒng)堵塞嚴重,洗滌效率下降,排放尾氣中氟含量超標。為此,富瑞公司對裝置尾氣洗滌系統(tǒng)實施技改。 富瑞公司將一級洗滌改為多級洗滌,用一臺大功率的風(fēng)機取代原干燥風(fēng)機;換下來的干燥風(fēng)機替換造粒風(fēng)機;將一臺洗滌液槽更換為四臺洗滌液循環(huán)槽,分別對應(yīng)于各洗滌塔;同時在循環(huán)槽中加裝臥式攪拌裝置,把洗滌下來的混合物攪拌后泵送到反應(yīng)槽中制造產(chǎn)品。這樣既大大減少尾氣中的污染物排放,又不產(chǎn)生廢水、廢渣,回收下來的洗滌物也充分得到利用。(中國化工報 李文潔)