1 控制方法
1.1 對生產(chǎn)原料進(jìn)行控制
影響石灰產(chǎn)品活性的因素既包括石灰石的粒度,也包括石灰石的煅燒溫度。因此,我們可以通過降低石灰石粒度或是降低石灰石的煅燒溫度對產(chǎn)品活性進(jìn)行控制。由于石灰石的分解速度與粒度成正比,分解時(shí)間與溫度成線型關(guān)系,因此,在相同的溫度下,控制石灰石的粒度對產(chǎn)品活性的控制是最簡便的。即將石灰石的粒度上限由120mm降低至70mm,不改變?nèi)剂系牧6取?/span>
1.2 改變?nèi)紵龝r(shí)的控制指標(biāo)與操作方法
(1)調(diào)整窯氣的控制指標(biāo)。首先分析石灰窯中主要的氣體構(gòu)成成分,為一氧化碳,氧氣以及二氧化碳這三類氣體為主。其中,一氧化碳含量是衡量燃料燃燒狀況的指標(biāo)。氧氣含量是衡量窯內(nèi)氣流分布與煅燒區(qū)的指標(biāo)。二氧化碳含量時(shí)衡量石灰石分解的指標(biāo)。因此,通過對上述測試參數(shù)進(jìn)行分析,我們可以得出,要想將石灰石的活性控制在最佳范圍,一定要保證石灰窯內(nèi)的氧氣含量是充足的,二氧化碳含量必須要高,一氧化碳含量則要控制在較低的范圍。通過上述分析,結(jié)合豎式混燒窯的工作原理,我們可以通過控制窯內(nèi)的氣體含量來控制石灰石的活性??刂浦笜?biāo)詳見表1。
(2)調(diào)整操作手段??刂坪酶鱾€(gè)功能區(qū)在窯體內(nèi)的位置,包括冷卻區(qū),煅燒區(qū),預(yù)熱區(qū)的位置。其次,送風(fēng)的形式也要改為卸灰時(shí)停風(fēng),直至卸灰完成后可以開始送風(fēng)。這樣控制的成效是顯著的:短時(shí)間內(nèi)窯體內(nèi)可以進(jìn)入量的空氣,提高了窯內(nèi)氧氣的體積分?jǐn)?shù),提高了石灰石的活性。另一方面,在即將進(jìn)入到冷卻區(qū)的熱石灰進(jìn)行急速冷卻可以是石灰石分子內(nèi)部的排列形式仍處于紊亂狀態(tài),冷卻后的石灰石晶體有著較高的氣孔率,缺陷較多較松散。這類結(jié)構(gòu)的石灰石同樣有著較高的活性。
(3)出灰系統(tǒng)的控制。出灰系統(tǒng)一旦控制不當(dāng),易造成石灰石溫度難以控制,影響生產(chǎn)產(chǎn)品的活性。面對這一問題,我們可以在卸灰機(jī)前加裝一電壓密封裝置,以減少漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生。為了進(jìn)一步的促進(jìn)密封效果的提升,選用密封帶的較傳統(tǒng)密封形式效果更佳。在新設(shè)備上應(yīng)用此類辦法,至少可提升8%的石灰石產(chǎn)量。
(4)DCS控制系統(tǒng)改造。在石灰石的生產(chǎn)線中加裝智能控制技術(shù)系統(tǒng)對石灰石產(chǎn)量的提升效果是顯著的。通過對石灰石的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并上傳至企業(yè)生產(chǎn)管理平臺中,即可實(shí)現(xiàn)對石灰石生產(chǎn)的實(shí)時(shí)化,遠(yuǎn)程化控制。系統(tǒng)將自動識別出異常指標(biāo),并提醒工作人員及時(shí)采取干預(yù)措施。及時(shí)的采取控制方式的干預(yù),不僅能夠有效的提升石灰石的產(chǎn)量,也能大幅的降低企業(yè)人力資源的投入,不論從那個(gè)方面看,本套系統(tǒng)都應(yīng)大力推廣使用。
(5)爐頂預(yù)熱器的利用。如果能將石灰石生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的預(yù)熱回收利用,能夠?yàn)槠髽I(yè)達(dá)到節(jié)能生產(chǎn)的目的。只需將余熱利用裝置安裝至石灰爐頂,并對余熱利用裝置內(nèi)的通風(fēng)管道進(jìn)行保溫處理,將大大降低生產(chǎn)過程中的熱量損失。假設(shè)燃料的供應(yīng)花費(fèi)前后均相同,那么對設(shè)備經(jīng)過節(jié)能改造后,單位質(zhì)量下的石灰石產(chǎn)量將至少提升3%。
(6)變頻風(fēng)機(jī)的改造。在石灰石生產(chǎn)成本中,電能的消耗花費(fèi)同樣顯著。如果能通過對電能的供應(yīng)頻率對實(shí)時(shí)的調(diào)整通風(fēng)量,風(fēng)機(jī)的平均工作頻率將會有顯著的下降。合適的風(fēng)氣配比能夠促進(jìn)石灰石產(chǎn)量的提升,也能減少生產(chǎn)過程中電能成本的投入,最后,設(shè)備并不是長時(shí)間處于高負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài),也有效減少了設(shè)備發(fā)生故障的頻率。這項(xiàng)技術(shù)在遠(yuǎn)程化監(jiān)控系統(tǒng)中已有雛形,在不久的將來,變頻風(fēng)機(jī)與遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)兩者間將有機(jī)的融合,屆時(shí),將對企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生極大的便利。
3 結(jié)語
總而言之,在生產(chǎn)過程中,操作人員要能將窯體內(nèi)的氣體控制在合理的范圍內(nèi)。其次要注意窯體內(nèi)的通風(fēng)順序,卸灰時(shí)停風(fēng),卸灰后送風(fēng)。最后是石灰的冷卻,盡量保持在一個(gè)較高的冷卻速度,改變晶體的排列方式從而提高石灰石的活性。在原料的選擇方面必須選用優(yōu)質(zhì)的石灰石,與燃料。并結(jié)合豎式混燒窯自身的生產(chǎn)特性,確定出最為合理的煅燒溫度、壓力、時(shí)間等要素,保證石灰的穩(wěn)定、連續(xù)化生產(chǎn)。如果在操作過程中能將上述控制方法一一的應(yīng)用,能夠?yàn)槠髽I(yè)取得一筆不菲的經(jīng)濟(jì)收益。